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攀鋼:首創(chuàng)氧化釩清潔生產(chǎn)成套技術(shù)

  • 2014年05月08日 09:15
  • 來源:中國鐵合金網(wǎng)

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  • 關(guān)鍵字:氧化釩 攀鋼
[導讀]近日,從西昌鋼釩釩制品廠傳來捷報,由攀鋼自主研發(fā)的氧化釩清潔生產(chǎn)線,氧化釩回收率穩(wěn)步提升,廢水、尾渣完全實現(xiàn)循環(huán)利用,每噸產(chǎn)品生產(chǎn)成本大幅降低。

 

近日,從西昌鋼釩釩制品廠傳來捷報,由攀鋼自主研發(fā)的氧化釩清潔生產(chǎn)線,氧化釩回收率穩(wěn)步提升,廢水、尾渣完全實現(xiàn)循環(huán)利用,每噸產(chǎn)品生產(chǎn)成本大幅降低。

 

九載崢嶸磨利劍。經(jīng)過9年的艱苦奮戰(zhàn),平均年齡只有30.5歲的研究院氧化釩清潔研發(fā)團隊,創(chuàng)造了攀鋼釩產(chǎn)業(yè)的又一個奇跡——首創(chuàng)并形成當今世界領(lǐng)先的氧化釩清潔生產(chǎn)成套技術(shù),讓世界釩產(chǎn)業(yè)數(shù)十年來一直渴望的綠色生產(chǎn)愿望在攀鋼得以實現(xiàn)。

 

釩的生產(chǎn)過程通常伴隨著有害廢棄物難處理、原材料消耗量大、資源利用率低等技術(shù)難題。為此,世界各國產(chǎn)釩企業(yè)進行了數(shù)十年探索,但始終沒有找到理想答案。

 

為實現(xiàn)綠色高效生產(chǎn),2006年初,攀鋼組建研發(fā)團隊,研究院彭毅、何文藝、付自碧等人開始投入到氧化釩清潔生產(chǎn)的實驗研究和科技攻關(guān)中。

 

沒有任何可借鑒的經(jīng)驗和方法,面對毫無頭緒的相關(guān)研究方法的指引,彭毅等課題組成員開始剝繭抽絲。他們將收集到的世界各項工藝技術(shù)整理匯總后進行詳盡的對比,在對比中尋求最優(yōu)工藝條件,然后再以理論和各項生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行論證,根據(jù)目標擬定方案設(shè)定實驗,思考,再思考……試驗,再試驗……多少個夜晚,他們與月亮、星星相伴,在實驗室里留下了他們忙碌的身影。

 

經(jīng)過多輪試驗驗證后,一條決定他們研究方向性的結(jié)論由此而生:放棄傳統(tǒng)鈉鹽提釩技術(shù),找出全新的生產(chǎn)工藝,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時,有效解決提釩廢水利用難度大和處理成本高的問題。

 

確立了研究方向和思路,研發(fā)團隊成員心里有了些底氣,積極性也更高了。團隊成員付自碧站在浸取槽旁一邊觀察浸取試驗現(xiàn)象,一邊記錄著反應過程中的各項參數(shù)變化;孟偉巍守在馬弗爐旁,一邊等待釩渣焙燒,一邊對實驗現(xiàn)象向彭毅提出自己的想法和建議。

 

在大半年的時間里,他們習慣于上班相互討論、做實驗,下班再整理數(shù)據(jù)研究方法。在一次次的研討和爭論中,團隊成員逐步找出了鈣化焙燒中影響釩產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素。

 

2006年12月,通過20輪的試驗驗證后,新的氧化釩清潔生產(chǎn)工藝在實驗中被他們研發(fā)成功了。

 

在隨后進行的半工業(yè)試驗中,他們不僅實現(xiàn)了多輪試驗中廢水閉路循環(huán),產(chǎn)品質(zhì)量達到了國家標準要求,而且氧化釩回收率比傳統(tǒng)工藝提高了3%,翻開了提釩工藝的新篇章。

 

2013年,國家成立攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗區(qū),對攀鋼人來說是機遇,更是挑戰(zhàn)。目前,攀鋼正全力推動氧化釩清潔生產(chǎn)線達產(chǎn)達效,讓攀鋼在釩的清潔生產(chǎn)技術(shù)方面走在世界的前面!

  • [責任編輯:Mango]

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