中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:2012年,承鋼提釩煉鋼一廠以課題攻關(guān)為依托,通過(guò)持續(xù)探索,在綜合含釩鐵水釩回收率攻關(guān)方面取得了明顯的成效,含釩鐵水釩回收率完成接近69%,較2011年提高3.86%,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益達(dá)855萬(wàn)元。
該廠從管理創(chuàng)新入手,一方面將含釩鐵水提釩率作為重點(diǎn)攻關(guān)指標(biāo),針對(duì)提高釩回收率攻關(guān)課題分別制定了“提高含釩鐵水提釩率”以及“提高提釩鐵水釩回收率”重點(diǎn)攻關(guān)管理辦法,另一方面將管理人員納入考核范圍,在對(duì)影響釩渣生產(chǎn)的單位進(jìn)行嚴(yán)格考核的基礎(chǔ)上,在班組、崗位中開(kāi)設(shè)“廠長(zhǎng)特別獎(jiǎng)”、“大學(xué)生技術(shù)副組長(zhǎng)”等全方位、多角度覆蓋基層職工的激勵(lì)制度,通過(guò)“兩手抓”提高綜合釩回收率。
同時(shí),該廠嚴(yán)格執(zhí)行公司安排,加強(qiáng)提釩轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)設(shè)備維護(hù),降低設(shè)備故障率,保證提釩轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)生產(chǎn)順行。為進(jìn)一步保證提釩率,該廠強(qiáng)化釩渣的生產(chǎn)組織管理,充分發(fā)揮兩個(gè)系統(tǒng)的提釩轉(zhuǎn)爐作業(yè)生產(chǎn)能力,均衡兩系統(tǒng)鐵水量,杜絕因鐵水調(diào)配不均衡而影響提釩率的現(xiàn)象發(fā)生。加強(qiáng)480分鐘生產(chǎn)組織管理,使提釩轉(zhuǎn)爐的冶煉周期控制在16分鐘之內(nèi)。根據(jù)新老系統(tǒng)實(shí)際情況,40噸系統(tǒng)采取三爐對(duì)三機(jī)的生產(chǎn)組織原則,100噸轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)設(shè)備檢修及爐役檢修時(shí),采取一提一煉的生產(chǎn)組織措施。
此外,進(jìn)一步優(yōu)化冷料結(jié)構(gòu)及提釩過(guò)程冷料加入量、加入時(shí)機(jī),嚴(yán)格控制提釩過(guò)程升溫速度及終點(diǎn)溫度,不斷優(yōu)化氧-氮復(fù)合噴吹提釩工藝參數(shù),著力推廣、使用含釩球團(tuán)進(jìn)行提釩,在保證半鋼碳滿足煉鋼工藝熱量的情況下,延長(zhǎng)提釩時(shí)間,降低余釩。同時(shí)優(yōu)化粗氧提釩工藝,改進(jìn)兩系統(tǒng)釩渣擋渣方式,80噸主要推廣應(yīng)用高密度擋渣球,100噸系統(tǒng)推進(jìn)滑板擋渣工作改善擋渣效果,減少釩渣流失比例,并充分發(fā)揮兩系統(tǒng)脫硫扒渣、撈渣功能,降低入提釩轉(zhuǎn)爐鐵水帶渣量,減少高爐渣對(duì)提釩過(guò)程的不利影響,提高兩系統(tǒng)釩渣品位及釩回收率,為實(shí)現(xiàn)100%提釩奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
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